三鋼煉鋼護筒廠家現(xiàn)有4500、7000、10000、1#20000、2#20000五套制氧機。五套制氧機中,三套1萬以上的制氧機是2000年后投產的,從選型、設計及運行情況來看產量高,能耗低;另外兩套4500和7000空壓制氧機由于投產時間較早,產量低、能耗相對高些。1萬以上的三套制氧機全量運行,每小時生產52000立方氧氣。當生產用氧量達到高峰時,氧氣產量無法滿足生產用氧的需求,必須依靠另外兩套制氧機,每小時生產4000~6500立方氧氣,方能達到氧氣產出與使用雙方面的平衡。而4500和7000制氧機單機生產,產量無法達到用氧平衡。為了實現(xiàn)制氧機最佳運行,三鋼煉鋼護筒廠家積極尋找工藝優(yōu)化最佳方案,形成4500空壓機與7000空壓機相互切換+7000空分的生產模式,既提高氧氣生產能力,滿足生產需要,又減少放空,降低設備常態(tài)開車電耗。
實施4500與7000制氧機生產工藝優(yōu)化整合后,每小時可多產1000立方氧氣。2008年,三鋼煉鋼護筒廠家以該工藝運行134.5天,增產322.8萬立方氧氣,以每立方氧氣0.53元的價格來計算,增加經濟效益171萬元。
攻關出效益
為充分挖掘生產能力,提高氧氣產量。今年初,三鋼煉鋼護筒廠家對2007年8月投產的一臺2萬立方/小時制氧機進行“超產攻關”。通過攻關,2萬制氧機目前氧氣產量比原設計能力提高了1000立方/小時,年產生直接效益210萬元。
在確保新模式可靠運行的情況下,三鋼煉鋼護筒廠家實施“在線處理分子篩泄露”和“快速處理空分主換熱器通道二氧化碳堵塞”等技術,減少機器故障處理時間,提高氧氣產量,滿足生產運行需求。制氧機分子篩泄露和空分主換熱器管道堵塞,雖說不是制氧機常見的故障,但一旦發(fā)生,對生產將造成極大影響,是制氧生產難以攻克的大問題。按目前制氧行業(yè)正常的處理時間和方法,需要停產處理10小時以上。為此,該廠大膽提出:不停產,根據(jù)泄露處大小,在線快速處理。僅此一項產生效益3萬元,間接效益38.4萬元。對空分主換熱器通道堵塞問題,根據(jù)制氧機的生產特點,該廠實施不排液、不停機、精確控制進下塔壓力及溫度,對主換熱器通道局部加溫吹掃的處理方法,處理時間前后只需要6小時,節(jié)約電費56.16萬元,間接效益345.6萬元。
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